| 【论文摘要】 |
配料工序是重钢焦化厂最重要的工序之一,其运行状况直接关系到该厂焦碳质量与产量,进而直接影响重钢全公司的生产,因而保证其稳定正常的运行对重钢具有举足轻重的作用。
重庆钢铁集团公司焦化厂为保证该工序正常运行,对配料控制系统尝试进行了多次改造,随着总线、通讯、信息技术的飞速发展,决定通过采用PROFIBUS总线实现对配料圆盘的自动控制,同时结合目前网络、通讯技术的发展,实施视频监控和远程管理,建立自动配料控制系统。通过对配料系统采用PROFIBUS总线控制,实施视频及远程管理的采用,提高配料系统运行的可靠性,提高配合煤质量,确保焦炉生产用煤的需要。研究的意义在于提高配煤比,确保配合煤的质量,为焦炉的正常生产提供保障,提高焦碳质量与产量,确保公司生产正常,提高工序控制与管理水平,为重钢焦化厂自动化改造探索方向,且具有较大的经济效益。
论文对现场总线进行了技术综述,分析了目前的几种现场总线技术,分析了PROFIBUS总线技术理论,结合重钢焦化厂实际情况,论文详细研究了配料控制系统各部分的技术方案,对设备进行选型,对系统的组态工作,现场安装,调试等。涉及的内容有配料系统中称量检测的稳定、信号传输... |